1. ສາເຫດຂອງ EMC ແລະມາດຕະການປ້ອງກັນ
ໃນ motors brushless ຄວາມໄວສູງ, ບັນຫາ EMC ມັກຈະເປັນຈຸດສຸມແລະຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງໂຄງການທັງຫມົດ, ແລະຂະບວນການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງ EMC ທັງຫມົດໃຊ້ເວລາຫຼາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງຮັບຮູ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບສາເຫດຂອງ EMC ເກີນມາດຕະຖານແລະວິທີການເພີ່ມປະສິດທິພາບທີ່ສອດຄ້ອງກັນກ່ອນ.
ການເພີ່ມປະສິດທິພາບ EMC ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເລີ່ມຕົ້ນຈາກສາມທິດທາງ:
- ປັບປຸງແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງການແຊກແຊງ
ໃນການຄວບຄຸມຂອງ motors brushless ຄວາມໄວສູງ, ແຫຼ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງການແຊກແຊງແມ່ນວົງຈອນຂັບປະກອບດ້ວຍອຸປະກອນສະຫຼັບເຊັ່ນ: MOS ແລະ IGBT. ໂດຍບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການປະຕິບັດຂອງມໍເຕີຄວາມໄວສູງ, ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຖີ່ຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ MCU, ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມໄວຂອງທໍ່ສະຫຼັບ, ແລະການເລືອກທໍ່ສະຫຼັບກັບພາລາມິເຕີທີ່ເຫມາະສົມສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການແຊກແຊງ EMC ໄດ້.
- ການຫຼຸດຜ່ອນເສັ້ນທາງການເຊື່ອມຂອງແຫຼ່ງແຊກແຊງ
ການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງເສັ້ນທາງ PCBA ແລະການຈັດວາງສາມາດປັບປຸງ EMC ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ແລະການເຊື່ອມສາຍຕໍ່ກັນແລະກັນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການແຊກແຊງຫຼາຍຂຶ້ນ. ໂດຍສະເພາະສໍາລັບສາຍສັນຍານຄວາມຖີ່ສູງ, ພະຍາຍາມຫຼີກເວັ້ນການຮ່ອງຮອຍທີ່ກອບເປັນຈໍານວນ loops ແລະຮ່ອງຮອຍປະກອບເປັນເສົາອາກາດ. ຖ້າຈໍາເປັນສາມາດເພີ່ມຊັ້ນປ້ອງກັນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການເຊື່ອມ.
- ວິທີການສະກັດກັ້ນການແຊກແຊງ
ການນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປທີ່ສຸດໃນການປັບປຸງ EMC ແມ່ນປະເພດຕ່າງໆຂອງ inductances ແລະ capacitors, ແລະຕົວກໍານົດການທີ່ເຫມາະສົມໄດ້ຖືກເລືອກສໍາລັບການແຊກແຊງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຕົວເກັບປະຈຸ Y ແລະ inductance ຮູບແບບທົ່ວໄປແມ່ນສໍາລັບການແຊກແຊງຮູບແບບທົ່ວໄປ, ແລະຕົວເກັບປະຈຸ X ແມ່ນສໍາລັບການແຊກແຊງຮູບແບບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ວົງແມ່ເຫຼັກ inductance ຍັງແບ່ງອອກເປັນວົງແມ່ເຫຼັກຄວາມຖີ່ສູງແລະວົງແມ່ເຫຼັກຄວາມຖີ່ຕ່ໍາ, ແລະສອງປະເພດຂອງ inductances ຕ້ອງໄດ້ຮັບການເພີ່ມໃນເວລາດຽວກັນໃນເວລາທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນ.
2. ກໍລະນີການເພີ່ມປະສິດທິພາບ EMC
ໃນການເພີ່ມປະສິດທິພາບ EMC ຂອງມໍເຕີທີ່ບໍ່ມີແປງ 100,000 rpm ຂອງບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາ, ນີ້ແມ່ນບາງຈຸດສໍາຄັນທີ່ຂ້ອຍຫວັງວ່າຈະເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບທຸກຄົນ.
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມໍເຕີສາມາດບັນລຸຄວາມໄວສູງເຖິງຫນຶ່ງຮ້ອຍພັນການປະຕິວັດ, ຄວາມຖີ່ຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນກໍານົດເປັນ 40KHZ, ເຊິ່ງສູງກວ່າມໍເຕີອື່ນໆສອງເທົ່າ. ໃນກໍລະນີນີ້, ວິທີການເພີ່ມປະສິດທິພາບອື່ນໆບໍ່ສາມາດປັບປຸງ EMC ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ຄວາມຖີ່ແມ່ນຫຼຸດລົງເປັນ 30KHZ ແລະຈໍານວນເວລາປ່ຽນ MOS ຫຼຸດລົງ 1/3 ກ່ອນທີ່ຈະມີການປັບປຸງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ມັນໄດ້ພົບເຫັນວ່າ Trr (ເວລາການຟື້ນຕົວແບບປີ້ນກັບກັນ) ຂອງ diode reverse ຂອງ MOS ມີຜົນກະທົບຕໍ່ EMC, ແລະເລືອກ MOS ທີ່ມີເວລາຟື້ນຕົວໄວຂຶ້ນ. ຂໍ້ມູນການທົດສອບແມ່ນສະແດງຢູ່ໃນຮູບຂ້າງລຸ່ມນີ້. ຂອບຂອງ 500KHZ ~ 1MHZ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 3dB ແລະຮູບຄື່ນ spike ໄດ້ຖືກແປລົງ:
ເນື່ອງຈາກຮູບແບບພິເສດຂອງ PCBA, ມີສອງສາຍໄຟຟ້າແຮງດັນສູງທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການມັດກັບສາຍສັນຍານອື່ນໆ. ຫຼັງຈາກສາຍແຮງດັນສູງຖືກປ່ຽນເປັນຄູ່ບິດ, ການແຊກແຊງເຊິ່ງກັນແລະກັນລະຫວ່າງສາຍນໍາແມ່ນນ້ອຍລົງຫຼາຍ. ຂໍ້ມູນການທົດສອບແມ່ນສະແດງຢູ່ໃນຮູບຂ້າງລຸ່ມນີ້, ແລະຂອບ 24MHZ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 3dB:
ໃນກໍລະນີນີ້, ສອງຕົວ inductors ຮູບແບບທົ່ວໄປແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້, ຫນຶ່ງໃນນັ້ນແມ່ນວົງແມ່ເຫຼັກຄວາມຖີ່ຕ່ໍາ, ມີ inductance ປະມານ 50mH, ເຊິ່ງປັບປຸງ EMC ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນລະດັບ 500KHZ ~ 2MHZ. ອີກອັນຫນຶ່ງແມ່ນແຫວນແມ່ເຫຼັກຄວາມຖີ່ສູງ, ມີ inductance ປະມານ 60uH, ເຊິ່ງປັບປຸງ EMC ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນລະດັບ 30MHZ ~ 50MHZ.
ຂໍ້ມູນການທົດສອບຂອງວົງແມ່ເຫຼັກຄວາມຖີ່ຕ່ໍາແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນຢູ່ໃນຮູບຂ້າງລຸ່ມນີ້, ແລະຂອບເຂດໂດຍລວມແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ 2dB ໃນລະດັບ 300KHZ ~ 30MHZ:
ຂໍ້ມູນການທົດສອບຂອງວົງສະນະແມ່ເຫຼັກຄວາມຖີ່ສູງແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນຢູ່ໃນຮູບຂ້າງລຸ່ມນີ້, ແລະຂອບແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກ່ວາ 10dB:
ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າທຸກຄົນສາມາດແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນແລະລະດົມສະຫມອງກ່ຽວກັບການເພີ່ມປະສິດທິພາບ EMC, ແລະຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການທົດສອບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ເວລາປະກາດ: 07-07-2023