ມໍເຕີເກຍ DC

ຂ່າວ

ການເພີ່ມປະສິດທິພາບ EMC ຂອງມໍເຕີໄຮ້ແປງຄວາມໄວສູງ

1. ສາເຫດຂອງ EMC ແລະມາດຕະການປ້ອງກັນ

ໃນມໍເຕີທີ່ບໍ່ມີແປງຄວາມໄວສູງ, ບັນຫາ EMC ມັກຈະເປັນຈຸດສຸມ ແລະ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງໂຄງການທັງໝົດ, ແລະ ຂະບວນການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງ EMC ທັງໝົດໃຊ້ເວລາຫຼາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງຮັບຮູ້ສາເຫດຂອງ EMC ທີ່ເກີນມາດຕະຖານ ແລະ ວິທີການເພີ່ມປະສິດທິພາບທີ່ສອດຄ້ອງກັນຢ່າງຖືກຕ້ອງກ່ອນ.

 

ການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງ EMC ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເລີ່ມຕົ້ນຈາກສາມທິດທາງຄື:

  • ປັບປຸງແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງການລົບກວນ

ໃນການຄວບຄຸມມໍເຕີທີ່ບໍ່ມີແປງຄວາມໄວສູງ, ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງການແຊກແຊງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດແມ່ນວົງຈອນຂັບເຄື່ອນທີ່ປະກອບດ້ວຍອຸປະກອນສະຫຼັບເຊັ່ນ MOS ແລະ IGBT. ໂດຍບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ປະສິດທິພາບຂອງມໍເຕີຄວາມໄວສູງ, ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຖີ່ຂອງຕົວນຳ MCU, ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມໄວໃນການສະຫຼັບຂອງທໍ່ສະຫຼັບ, ແລະການເລືອກທໍ່ສະຫຼັບທີ່ມີພາລາມິເຕີທີ່ເໝາະສົມສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການແຊກແຊງ EMC ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

  • ການຫຼຸດຜ່ອນເສັ້ນທາງການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງແຫຼ່ງແຊກແຊງ

ການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງເສັ້ນທາງ ແລະ ຮູບແບບ PCBA ສາມາດປັບປຸງ EMC ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍຕ່າງໆເຂົ້າກັນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການລົບກວນຫຼາຍຂຶ້ນ. ໂດຍສະເພາະສຳລັບສາຍສັນຍານຄວາມຖີ່ສູງ, ພະຍາຍາມຫຼີກລ່ຽງຮ່ອງຮອຍທີ່ສ້າງເປັນວົງ ແລະ ຮ່ອງຮອຍທີ່ສ້າງເປັນເສົາອາກາດ. ຖ້າຈຳເປັນສາມາດເພີ່ມຊັ້ນປ້ອງກັນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການເຊື່ອມຕໍ່.

  • ວິທີການສະກັດກັ້ນການແຊກແຊງ

ສິ່ງທີ່ໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນການປັບປຸງ EMC ແມ່ນຕົວเหนี่ยวนำ ແລະ ຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າປະເພດຕ່າງໆ, ແລະ ພາລາມິເຕີທີ່ເໝາະສົມຈະຖືກເລືອກສຳລັບການແຊກແຊງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າ Y ແລະ ຕົວเหนี่ยวนำແບບຮ່ວມແມ່ນສຳລັບການແຊກແຊງແບບຮ່ວມ, ແລະ ຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າ X ແມ່ນສຳລັບການແຊກແຊງແບບດິບເຟີເຣນຊຽລ. ວົງແຫວນແມ່ເຫຼັກຕົວเหนี่ยวนำຍັງແບ່ງອອກເປັນວົງແຫວນແມ່ເຫຼັກຄວາມຖີ່ສູງ ແລະ ວົງແຫວນແມ່ເຫຼັກຄວາມຖີ່ຕ່ຳ, ແລະ ຕົວเหนี่ยวนำສອງປະເພດຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ເພີ່ມເຂົ້າໃນເວລາດຽວກັນເມື່ອຈຳເປັນ.

 

2. ກໍລະນີການເພີ່ມປະສິດທິພາບ EMC

ໃນການເພີ່ມປະສິດທິພາບ EMC ຂອງມໍເຕີ brushless 100,000-rpm ຂອງບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາ, ນີ້ແມ່ນຈຸດສຳຄັນບາງຢ່າງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຈະເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ທຸກໆຄົນ.

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມໍເຕີມີຄວາມໄວສູງເຖິງໜຶ່ງແສນຮອບ, ຄວາມຖີ່ຂອງພາຫະນະເບື້ອງຕົ້ນຖືກຕັ້ງໄວ້ທີ່ 40KHZ, ເຊິ່ງສູງກວ່າມໍເຕີອື່ນໆສອງເທົ່າ. ໃນກໍລະນີນີ້, ວິທີການເພີ່ມປະສິດທິພາບອື່ນໆບໍ່ສາມາດປັບປຸງ EMC ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ຄວາມຖີ່ຫຼຸດລົງເຫຼືອ 30KHZ ແລະຈຳນວນເວລາປ່ຽນ MOS ຫຼຸດລົງ 1/3 ກ່ອນທີ່ຈະມີການປັບປຸງທີ່ສຳຄັນ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ພົບວ່າ Trr (ເວລາຟື້ນຕົວຍ້ອນກັບ) ຂອງໄດໂອດຍ້ອນກັບຂອງ MOS ມີຜົນກະທົບຕໍ່ EMC, ແລະ MOS ທີ່ມີເວລາຟື້ນຕົວຍ້ອນກັບໄວກວ່າໄດ້ຖືກເລືອກ. ຂໍ້ມູນການທົດສອບແມ່ນດັ່ງທີ່ສະແດງຢູ່ໃນຮູບຂ້າງລຸ່ມນີ້. ຂອບຂອງ 500KHZ ~ 1MHZ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 3dB ແລະຮູບແບບຄື້ນ spike ໄດ້ຖືກແບນລົງ:

ກ່ອນ Optimization1.jpg

ແກ້ໄຂ-ປ່ຽນ-ເວລາ-ແລະ-ປ່ຽນ-MOS.jpg

 

 

ເນື່ອງຈາກຮູບແບບພິເສດຂອງ PCBA, ມີສາຍໄຟຟ້າແຮງດັນສູງສອງສາຍທີ່ຕ້ອງໄດ້ມັດກັບສາຍສັນຍານອື່ນໆ. ຫຼັງຈາກສາຍໄຟຟ້າແຮງດັນສູງຖືກປ່ຽນເປັນສາຍຄູ່ບິດ, ການແຊກແຊງເຊິ່ງກັນແລະກັນລະຫວ່າງສາຍຈະນ້ອຍກວ່າຫຼາຍ. ຂໍ້ມູນການທົດສອບແມ່ນສະແດງຢູ່ໃນຮູບຂ້າງລຸ່ມນີ້, ແລະຂອບເຂດ 24MHZ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 3dB:

ກ່ອນ Optimization2.jpg

ດັດແປງເປັນຄູ່ບິດ.jpg

 

 

ໃນກໍລະນີນີ້, ມີສອງຕົວນຳໄຟຟ້າໂໝດຮ່ວມ, ໜຶ່ງໃນນັ້ນແມ່ນວົງແຫວນແມ່ເຫຼັກຄວາມຖີ່ຕ່ຳ, ມີຄວາມໜ่วงໄຟຟ້າປະມານ 50mH, ເຊິ່ງປັບປຸງ EMC ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນລະດັບ 500KHZ ~ 2MHZ. ອີກອັນໜຶ່ງແມ່ນວົງແຫວນແມ່ເຫຼັກຄວາມຖີ່ສູງ, ມີຄວາມໜ่วงໄຟຟ້າປະມານ 60uH, ເຊິ່ງປັບປຸງ EMC ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນລະດັບ 30MHZ ~ 50MHZ.

ຂໍ້ມູນການທົດສອບຂອງວົງແຫວນແມ່ເຫຼັກຄວາມຖີ່ຕ່ຳແມ່ນສະແດງຢູ່ໃນຮູບຂ້າງລຸ່ມນີ້, ແລະຂອບໂດຍລວມແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ 2dB ໃນລະດັບ 300KHZ ~ 30MHZ:

ຕົວນຳໄຟຟ້າຮູບແບບທົ່ວໄປຄວາມຖີ່ຕ່ຳ 20mH ກ່ອນການປັບປຸງໃຫ້ດີທີ່ສຸດ.jpg

ປ່ຽນເປັນຕົວเหนี่ยวนำຮູບແບບຄວາມຖີ່ຕ່ຳຮ່ວມ 50mH.jpg

 

 

ຂໍ້ມູນການທົດສອບຂອງວົງແຫວນແມ່ເຫຼັກຄວາມຖີ່ສູງແມ່ນສະແດງຢູ່ໃນຮູບຂ້າງລຸ່ມນີ້, ແລະຂອບແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ 10dB:

ກ່ອນ Optimization3.jpg

ເພີ່ມຄວາມໜ่วงຄວາມຖີ່ສູງໃນຮູບແບບທົ່ວໄປ.jpg

 

 

ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າທຸກຄົນສາມາດແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ລະດົມສະໝອງກ່ຽວກັບການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງ EMC, ແລະ ຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການທົດສອບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.


ເວລາໂພສ: ມິຖຸນາ-07-2023
  • ກ່ອນໜ້ານີ້:
  • ຕໍ່ໄປ:

  • ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂ່າວ