product_banner-01

ຂ່າວ

ການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງ EMC ຂອງມໍເຕີໄຮ້ສາຍຄວາມໄວສູງ

1. ສາເຫດຂອງ EMC ແລະມາດຕະການປ້ອງກັນ

ໃນ motors brushless ຄວາມໄວສູງ, ບັນຫາ EMC ມັກຈະເປັນຈຸດສຸມແລະຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງໂຄງການທັງຫມົດ, ແລະຂະບວນການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງ EMC ທັງຫມົດໃຊ້ເວລາຫຼາຍ.ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງຮັບຮູ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບສາເຫດຂອງ EMC ເກີນມາດຕະຖານແລະວິທີການເພີ່ມປະສິດທິພາບທີ່ສອດຄ້ອງກັນກ່ອນ.

 

ການເພີ່ມປະສິດທິພາບ EMC ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເລີ່ມຕົ້ນຈາກສາມທິດທາງ:

  • ປັບປຸງແຫຼ່ງການແຊກແຊງ

ໃນການຄວບຄຸມຂອງ motors brushless ຄວາມໄວສູງ, ແຫຼ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງການແຊກແຊງແມ່ນວົງຈອນຂັບປະກອບດ້ວຍອຸປະກອນສະຫຼັບເຊັ່ນ: MOS ແລະ IGBT.ໂດຍບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການປະຕິບັດຂອງມໍເຕີຄວາມໄວສູງ, ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຖີ່ຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ MCU, ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມໄວຂອງທໍ່ສະຫຼັບ, ແລະການເລືອກທໍ່ສະຫຼັບກັບພາລາມິເຕີທີ່ເຫມາະສົມສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການແຊກແຊງ EMC ໄດ້.

  • ການຫຼຸດຜ່ອນເສັ້ນທາງການເຊື່ອມຂອງແຫຼ່ງແຊກແຊງ

ການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງເສັ້ນທາງ PCBA ແລະການຈັດວາງສາມາດປັບປຸງ EMC ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ແລະການເຊື່ອມສາຍຕໍ່ກັນແລະກັນຈະເຮັດໃຫ້ມີການແຊກແຊງຫຼາຍຂຶ້ນ.ໂດຍສະເພາະສໍາລັບສາຍສັນຍານຄວາມຖີ່ສູງ, ພະຍາຍາມຫຼີກເວັ້ນການຮ່ອງຮອຍທີ່ກອບເປັນຈໍານວນ loops ແລະຮ່ອງຮອຍປະກອບເປັນເສົາອາກາດ.ຖ້າຈໍາເປັນສາມາດເພີ່ມຊັ້ນປ້ອງກັນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການເຊື່ອມ.

  • ວິທີການສະກັດກັ້ນການແຊກແຊງ

ການນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປທີ່ສຸດໃນການປັບປຸງ EMC ແມ່ນປະເພດຕ່າງໆຂອງ inductances ແລະ capacitors, ແລະຕົວກໍານົດການທີ່ເຫມາະສົມໄດ້ຖືກເລືອກສໍາລັບການແຊກແຊງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.ຕົວເກັບປະຈຸ Y ແລະ inductance ຮູບແບບທົ່ວໄປແມ່ນສໍາລັບການແຊກແຊງຮູບແບບທົ່ວໄປ, ແລະຕົວເກັບປະຈຸ X ແມ່ນສໍາລັບການແຊກແຊງຮູບແບບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.ວົງແມ່ເຫຼັກ inductance ຍັງແບ່ງອອກເປັນວົງແມ່ເຫຼັກຄວາມຖີ່ສູງແລະວົງແມ່ເຫຼັກຄວາມຖີ່ຕ່ໍາ, ແລະສອງປະເພດຂອງ inductances ຕ້ອງໄດ້ຮັບການເພີ່ມໃນເວລາດຽວກັນໃນເວລາທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນ.

 

2. ກໍລະນີການເພີ່ມປະສິດທິພາບ EMC

ໃນການເພີ່ມປະສິດທິພາບ EMC ຂອງມໍເຕີທີ່ບໍ່ມີແປງ 100,000 rpm ຂອງບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາ, ນີ້ແມ່ນບາງຈຸດສໍາຄັນທີ່ຂ້ອຍຫວັງວ່າຈະເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບທຸກຄົນ.

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມໍເຕີສາມາດບັນລຸຄວາມໄວສູງເຖິງຫນຶ່ງຮ້ອຍພັນການປະຕິວັດ, ຄວາມຖີ່ຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນກໍານົດເປັນ 40KHZ, ເຊິ່ງສູງກວ່າມໍເຕີອື່ນໆສອງເທົ່າ.ໃນກໍລະນີນີ້, ວິທີການເພີ່ມປະສິດທິພາບອື່ນໆບໍ່ສາມາດປັບປຸງ EMC ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.ຄວາມຖີ່ແມ່ນຫຼຸດລົງເປັນ 30KHZ ແລະຈໍານວນເວລາປ່ຽນ MOS ຫຼຸດລົງ 1/3 ກ່ອນທີ່ຈະມີການປັບປຸງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.ໃນຂະນະດຽວກັນ, ມັນໄດ້ພົບເຫັນວ່າ Trr (ເວລາການຟື້ນຕົວແບບປີ້ນກັບກັນ) ຂອງ diode reverse ຂອງ MOS ມີຜົນກະທົບຕໍ່ EMC, ແລະ MOS ທີ່ມີເວລາການຟື້ນຕົວໄວກວ່າໄດ້ຖືກເລືອກ.ຂໍ້ມູນການທົດສອບແມ່ນສະແດງຢູ່ໃນຮູບຂ້າງລຸ່ມນີ້.ຂອບຂອງ 500KHZ ~ 1MHZ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 3dB ແລະຮູບຄື່ນ spike ໄດ້ຖືກແປລົງ:

ກ່ອນການເພີ່ມປະສິດທິພາບ1.jpg

Modify-switch-times-and-replace-the-MOS.jpg

 

 

ເນື່ອງຈາກຮູບແບບພິເສດຂອງ PCBA, ມີສອງສາຍໄຟຟ້າແຮງດັນສູງທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການມັດກັບສາຍສັນຍານອື່ນໆ.ຫຼັງຈາກສາຍແຮງດັນສູງຖືກປ່ຽນເປັນຄູ່ບິດ, ການແຊກແຊງເຊິ່ງກັນແລະກັນລະຫວ່າງສາຍນໍາແມ່ນນ້ອຍລົງຫຼາຍ.ຂໍ້ມູນການທົດສອບແມ່ນສະແດງຢູ່ໃນຮູບຂ້າງລຸ່ມນີ້, ແລະຂອບ 24MHZ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 3dB:

ກ່ອນການເພີ່ມປະສິດທິພາບ2.jpg

ແກ້ໄຂເປັນຄູ່ບິດ.jpg

 

 

ໃນກໍລະນີນີ້, ສອງຕົວ inductors ຮູບແບບທົ່ວໄປແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້, ຫນຶ່ງໃນນັ້ນແມ່ນວົງແມ່ເຫຼັກຄວາມຖີ່ຕ່ໍາ, ມີ inductance ປະມານ 50mH, ເຊິ່ງປັບປຸງ EMC ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນລະດັບ 500KHZ ~ 2MHZ.ອີກອັນຫນຶ່ງແມ່ນແຫວນແມ່ເຫຼັກຄວາມຖີ່ສູງ, ມີ inductance ປະມານ 60uH, ເຊິ່ງປັບປຸງ EMC ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນລະດັບ 30MHZ ~ 50MHZ.

ຂໍ້​ມູນ​ການ​ທົດ​ສອບ​ຂອງ​ວົງ​ແມ່​ເຫຼັກ​ຄວາມ​ຖີ່​ຕ​່​ໍ​າ​ແມ່ນ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຢູ່​ໃນ​ຮູບ​ຂ້າງ​ລຸ່ມ​ນີ້​, ແລະ​ຂອບ​ເຂດ​ໂດຍ​ລວມ​ແມ່ນ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ 2dB ໃນ​ລະ​ດັບ 300KHZ ~ 30MHZ​:

20mH ຄວາມຖີ່ຕ່ໍາຂອງ inductor ຮູບແບບທົ່ວໄປກ່ອນທີ່ຈະ optimization.jpg

ປ່ຽນເປັນ 50mH ໂໝດຄວາມຖີ່ທົ່ວໄປຕ່ຳ inductance.jpg

 

 

ຂໍ້​ມູນ​ການ​ທົດ​ສອບ​ຂອງ​ວົງ​ສະ​ນະ​ແມ່​ເຫຼັກ​ຄວາມ​ຖີ່​ສູງ​ແມ່ນ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຢູ່​ໃນ​ຮູບ​ຂ້າງ​ລຸ່ມ​ນີ້​, ແລະ​ຂອບ​ແມ່ນ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຫຼາຍ​ກ​່​ວາ 10dB​:

ກ່ອນການເພີ່ມປະສິດທິພາບ3.jpg

ເພີ່ມຄວາມຖີ່ສູງຂອງໂໝດທົ່ວໄປ inductance.jpg

 

 

ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າທຸກຄົນສາມາດແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນແລະລະດົມສະຫມອງກ່ຽວກັບການເພີ່ມປະສິດທິພາບ EMC, ແລະຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການທົດສອບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.


ເວລາປະກາດ: 07-07-2023